脫掛索道液壓系統(tǒng)常見故障分析
2022-03-30作者:花臺索道 劉自貴
摘 要:九華山花臺索道于2010年3月正式運營,至今已運行十二個年頭,累計安全運行近42000小時。液壓系統(tǒng)普遍應用于客運索道中并發(fā)揮著重要作用,別看液壓系統(tǒng)有的元件故障雖小,維修處理起來也不是很難,但如果我們放而任之不管它,時間長了就會造成大故障,甚至會造成索道停車不能開機。本人結(jié)合花臺索道自運行以來液壓系統(tǒng)出現(xiàn)的一些故障,按動力元件、執(zhí)行元件、控制元件和其他類四大類,從故障現(xiàn)象、故障排查和故障原因及預防措施等幾個方面加以分析,同各位同仁交流,不足之處,敬請指正。
關(guān)鍵字:液壓系統(tǒng);故障現(xiàn)象;故障排查;分析處理;故障原因;預防措施
一、動力原件類故障
1、液壓驅(qū)動系統(tǒng)變量泵控制比例閥
故障現(xiàn)象:2012年10月9日進行緊急驅(qū)動試運行時,只要一啟動柴油機,就出現(xiàn)正向運轉(zhuǎn)高壓A顯示壓力20bar,而此時我們還沒有操作運行,緊急閘也是關(guān)閉狀態(tài),所以只好停止柴油機,再開情況依舊。
故障排查:通過故障現(xiàn)象判斷和查看圖紙(見圖1)分析可能是是變量泵不處于中位故障,所以我們決定先訂購變量泵的排量控制模塊備件,見圖2,待備件到貨后進行更換處理,安裝時注意排量控制模塊與泵體的機械控制連桿必須安裝正確,分離排量控制模塊必須感覺到有明顯阻力即為正確安裝,再次試運行,恢復正常。
故障原因:事后我們對換下來的變量泵排量控制模塊進行檢查維護,發(fā)現(xiàn)排量控制模塊的控制阻尼孔被雜質(zhì)堵塞,導致變量泵不處于中位。具體原因分析:正常情況下,柴油機啟動后,變量泵上的補油泵供油,如圖1所示,通過溢流閥(件300)相連,設(shè)定壓力為24bar,控制壓力油經(jīng)過軟管NW25到油過濾器(件235),經(jīng)過限流閥到達液控比例閥(件301)的P口和電磁比例閥(件302)的P1 、P2口,未進行驅(qū)動操作時,比例閥(件301和件302)處于“零位”,液壓油通過(件302)限流閥與油箱導通,控制壓力油流回油箱?,F(xiàn)因如圖4所示P1—A口限流閥中間阻尼孔堵塞,相當于比例閥(件302)的P1與A截止,控制壓力油不能流回油箱,使得P1口壓力油作用在比例閥(件301)的下端口,使其閥芯向上移動,比例閥(件301)的P與A導通,壓力油通過管道AM作用到伺服閥上,使變量泵的斜盤不處于中位且有一定的傾角,從而產(chǎn)生一定的正向高壓壓力。
預防措施:發(fā)現(xiàn)故障點后,我們對變量泵排量控制模塊進行了清洗,疏通了控制阻尼孔,修復后涂上液壓油后做為備件儲存。
圖1 變量泵控制油路及故障位置示意圖
圖2 變量泵排量控制模塊
二、執(zhí)行元件類故障
1、彎軌提升系統(tǒng)液壓缸
故障現(xiàn)象:2020年2月8日班后設(shè)備檢查時發(fā)現(xiàn)下站彎軌提升液壓缸(53號輪胎位置)使用過程中出現(xiàn)明顯漏油現(xiàn)象,不受壓或者靜止狀況下無明顯滲油。
故障排查:經(jīng)檢查管接頭處無滲油,初步判斷為液壓缸本體滲油??紤]到上站彎軌提升裝置使用較少,現(xiàn)將下站53號輪胎處彎軌提升器液壓缸和上站53號輪胎處液壓缸進行對換使用。并經(jīng)查資料和測量彎軌提升器液壓缸相關(guān)尺寸,我們目前用的彎軌提升器液壓缸型號基本與恩派克RCS101型液壓缸參數(shù)一致,管接頭螺紋為R3/8,故在網(wǎng)上訂購該型號的液壓缸。更換新訂購的液壓缸后,試操作正常,見圖3。
圖3 彎軌提升器液壓缸
故障原因:對換下的液壓缸拆檢后發(fā)現(xiàn)液壓桿密封圈老化,重新更換密封圈后打壓正常。該密封圈為組合式,俗稱格來圈,由O型圈和耐磨環(huán)組成,見圖4。
圖4 液壓缸密封圈
三、控制元件類故障
1、液壓張緊系統(tǒng)壓力傳感器
故障現(xiàn)象:2010年8月24日索道區(qū)域因有雷雨采取停機避雷措施,雷雨停止后,控制電源加電自檢后顯示上站液壓張緊系統(tǒng)壓力傳感器差故障,不能復位。
故障排查:經(jīng)測量其傳感器