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六輥CVC冷連軋機(jī)中間輥竄輥故障分析及解決方法

2025-01-06

耀強(qiáng) 李連勝 劉聰  

摘 要:本文主紹了六輥CVC軋機(jī)中間輥竄輥裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐中該裝置出現(xiàn)的止推軸承燒壞、竄輥連接不到位、液壓缸密封漏油問題,提出合理的解決方案: 將軸承內(nèi)套端部結(jié)構(gòu)改為階梯式結(jié)構(gòu); 合理分配各零部件尺寸精度; 在端蓋內(nèi)套的內(nèi)、外側(cè)均分別安裝有密封和密封支架。改進(jìn)后使用效果較好。

0 前言

邯鋼西區(qū)冷軋廠2080mm六輥CVC冷五連軋機(jī)是由德國SMS公司設(shè)計(jì)制造的,CVC軋輥輥系為中間輥,中間輥竄輥軸向竄動(dòng)行程達(dá)±285mm,可以實(shí)現(xiàn)無級(jí)變化,因而可以實(shí)現(xiàn)輥縫連續(xù)凸度調(diào)整控制的目的。中間輥竄輥裝置安裝在傳動(dòng)側(cè)中間輥彎輥塊上,由竄輥驅(qū)動(dòng)裝置和竄輥連接裝置兩部分組成。竄輥驅(qū)動(dòng)裝置是通過兩個(gè)內(nèi)置位置編碼器的液壓缸實(shí)現(xiàn)中間輥的軸向竄動(dòng),竄輥連接裝置是通過一個(gè)三位液壓缸來實(shí)現(xiàn)的。本文將針對(duì)該廠中間輥竄輥裝置經(jīng)常出現(xiàn)的故障,從其結(jié)構(gòu)及工作原理進(jìn)行分析研究,最終提出解決這些問題和故障的方案。

1 竄輥裝置的結(jié)構(gòu)

1.1 竄輥驅(qū)動(dòng)裝置

竄輥驅(qū)動(dòng)裝置主要由固定支架、同步橫梁、竄動(dòng)液壓缸等組成。竄輥裝置是通過兩個(gè)帶位置編碼器的液壓缸實(shí)現(xiàn)中間輥的軸向竄動(dòng)的。

1.2 竄輥連接裝置

為了連接中間輥與竄輥裝置,實(shí)現(xiàn)中間輥的軸向運(yùn)動(dòng),竄輥系統(tǒng)設(shè)計(jì)有中間連接裝置。該裝置在竄輥時(shí)連接,中間輥隨竄輥裝置一起動(dòng)作。在需要換輥時(shí),連接裝置打開,從而可以將中間輥抽出,實(shí)現(xiàn)中間輥與竄輥裝置的快速斷開與連接。

竄輥連接裝置主要由三位油缸及其導(dǎo)桿部分、勾板、緩沖套、連接套筒、連接定位環(huán)部分、止推軸承座部分等組成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。竄輥連接裝置是由一個(gè)三位液壓缸帶動(dòng)連接塊軸向移動(dòng)實(shí)現(xiàn)竄輥的三種連接位置,這三種連接位置分別是換輥位(釋放位)、連接位(非軋制位)、軋制位。換輥位時(shí),竄輥連接裝置連接抓手與中間輥脫開。連接位是換輥位和軋制位之間的過渡位,軋制位時(shí),連接勾板與緩沖套脫開。

中間輥止推軸承為雙列圓錐止推軸承,潤滑方式為稀油潤滑循環(huán),安裝在軋機(jī)驅(qū)動(dòng)側(cè),集成在CVC竄輥裝置中??筛Z輥裝置軸向竄動(dòng),也可隨彎輥塊上下運(yùn)動(dòng)。該軸承承載中間輥所受到的全部軸向載荷。

2 竄輥裝置出現(xiàn)的故障及其解決方案

2.1 止推軸承燒壞的原因分析及改進(jìn)

中間輥止推軸承為雙列圓錐止推軸承,潤滑方式為稀油潤滑循環(huán),安裝在軋機(jī)驅(qū)動(dòng)側(cè),集成在CVC竄輥系統(tǒng)中??筛Z輥裝置軸向竄動(dòng),也可隨彎輥塊上下運(yùn)動(dòng)。該軸承承載中間輥所受到的全部軸向載荷。

使用過程中,止推軸承出現(xiàn)了數(shù)次軸承損壞抱死事故。經(jīng)解體檢查發(fā)現(xiàn),其內(nèi)部實(shí)際結(jié)構(gòu)存在缺陷,導(dǎo)致密封效果不佳,軸承座進(jìn)水情況嚴(yán)重。原竄輥裝置止推軸承座結(jié)構(gòu)示圖如圖2所示。止推軸承座包括軸承箱、止推軸承、內(nèi)套1、內(nèi)套2、內(nèi)套3、油封、O型圈及壓蓋等。經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)原軸承座裝置有以下缺陷: 在原設(shè)計(jì)中,內(nèi)套2端部長度不夠,不能完全壓住O型圈,將導(dǎo)致密封效果不佳。同時(shí),為了使內(nèi)套2盡可能多的壓住O型圈,其端部設(shè)計(jì)為一段長約2.5mm 的凸緣,凸緣很薄(厚度0.5mm),此結(jié)構(gòu)將導(dǎo)致如下問題:(1)在裝配過程中,凸緣可能擠傷O型圈,造成O型圈損傷斷裂。(2)在裝配中,凸緣需伸入止推軸承內(nèi)圈中,將可能與軸承內(nèi)圈碰撞,導(dǎo)致凸緣崩裂,殘?jiān)M(jìn)入軸承,導(dǎo)致軸承損壞。

為解決該問題,我們將內(nèi)套2端部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為階梯式結(jié)構(gòu),其第一臺(tái)階能夠完全壓住O型圈,改善密封效果; 同時(shí),階梯式的端部結(jié)構(gòu),在裝配過程中不會(huì)擠傷O型圈,造成O型圈損壞斷裂; 其次,階梯式的端部結(jié)構(gòu),其厚度加厚,裝配后第二臺(tái)階搭在內(nèi)套1的軸肩上,不需伸入止推軸承內(nèi)圈,避免在安裝過程中的碰撞造成凸緣崩裂,損傷O型圈,殘?jiān)M(jìn)入軸承。如圖3所示。

改造其結(jié)構(gòu)后,為將各零部件裝配到位,總體裝配關(guān)系尺寸保持不變,對(duì)內(nèi)套1、2、3尺寸進(jìn)行相應(yīng)的修改,具體如下:

(1)將內(nèi)套1 裝軸承處軸肩尺寸加長,從66.4mm 改為72.4mm,螺紋段從60mm 縮為54mm,其他結(jié)構(gòu)不變,尺寸鏈上各尺寸相應(yīng)做出更改。

(2) 內(nèi)套2將螺紋段從60mm 縮短為54mm,整體縮短6mm,其他尺寸做相應(yīng)改 變。

(3)內(nèi)套3將伸出段從32.5 mm 縮短為26.5mm,整體縮短6mm,其他尺寸做相應(yīng)改變。

2.2 竄輥連接不到位的原因分析及改進(jìn)

為確保中間輥竄輥裝置穩(wěn)定無事故運(yùn)行,需每年將竄輥止推軸承座解體檢查并更換密封,竄輥裝置結(jié)構(gòu)非常緊湊,若裝配精度不夠,可能導(dǎo)致竄輥連接裝置連接不到位,即換輥后中間輥與竄輥裝置不能正常連接,導(dǎo)致軋機(jī)不能開車。然而,由于對(duì)影響竄輥耦合裝置的關(guān)鍵裝配尺寸因素不明,裝配精度不能確定,導(dǎo)致裝配中具有一定的盲目性和偶然性。為解決這一問題,我們對(duì)中間輥連接裝置結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,得出在裝配中最終影響竄輥裝置連接的尺寸要素。

如圖4所示,中間輥裝入機(jī)架后,通過內(nèi)套3與中間輥軸肩定位,中間輥到達(dá)此位置后,中間輥連接裝置動(dòng)作將中間輥鎖住,及圖4中的鎖緊銷鎖住輥頭。若鎖緊銷與輥頭無間隙,存在較嚴(yán)重摩擦,則會(huì)導(dǎo)致鎖緊不到位,即圖4中的中間輥軸肩到輥頭的距離L1小于L2 ,L2 =內(nèi)套3+內(nèi)套1+內(nèi)套2+鎖緊銷的裝配距離,則會(huì)導(dǎo)致無法連接鎖緊。反之,當(dāng)L1>L2時(shí),可正常鎖緊。內(nèi)套3、內(nèi)套1、內(nèi)套2、鎖緊銷各自的尺寸及公差范圍在零件圖中可查得,L2的大小還由裝配間隙1和裝配間隙2決定,裝配間隙2在螺栓擰緊的情況下即可消除。裝配間隙1為內(nèi)套1與內(nèi)套2之間的間隙,內(nèi)套1與內(nèi)套2為螺紋連接,此間隙在裝配中不能完全消除,即此間隙為影響裝配精度的主要因素。實(shí)踐亦證明,此間隙過大,是導(dǎo)致無法鎖緊的根本原因。

通過尺寸鏈計(jì)算,得出在確保耦合裝置正常工作時(shí),該裝配間隙的允許范圍;查零件圖得: L= 內(nèi)套3+內(nèi)套1+內(nèi)套2 +鎖緊銷,中間輥與竄輥裝置正常連接的條件為 L1>L2 ,即 ΔL+ LL+L 裝配間隙1 ,即當(dāng) L 裝配間隙1<ΔL,能正常連接,ΔL 的波動(dòng)范圍為 0.12 ~1.14,其大小由各零部件及輥?zhàn)拥闹圃炀葲Q定,故為保證所有中間輥都能正常耦合鎖緊到位,L裝配間隙1<0.12mm;因此,在裝配時(shí),用塞尺檢測(cè)該間隙,并調(diào)整裝配,確保裝配間隙在計(jì)算得來的允許范圍之內(nèi),即裝配間隙1L裝配間隙1<0.12mm。

2.3 液壓缸密封磨損頻繁導(dǎo)致漏油的原因分析及改進(jìn)

投產(chǎn)初期,軋機(jī)竄輥液壓缸頻繁出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,平均每月出現(xiàn)CVC液壓缸漏油事故在一次以上。這極大的影響了生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。為解決這一問題,對(duì)CVC竄輥系統(tǒng)進(jìn)行深入分析,逐步查找確認(rèn)液壓缸頻繁漏油的根本原因。經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致竄輥液壓缸連桿側(cè)的端蓋密封頻繁損壞的原因有以下幾方面:

(1)端蓋內(nèi)套密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,普通O型圈密封在受到外力擠壓時(shí)易變形磨損;

(2)液壓油進(jìn)入有桿腔后,會(huì)對(duì)端蓋內(nèi)套產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)沖擊作用。從而導(dǎo)致螺紋套內(nèi)壁與端蓋內(nèi)套之間產(chǎn)生一定量的相對(duì)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),加劇了端蓋內(nèi)套上密封的磨損; 解決上述技術(shù)問題的技術(shù)方案是: 對(duì)竄輥液壓缸密封進(jìn)行改造,改造后的密封裝置具有良好的耐壓和耐磨性能、降低了密封等。然而,從本文的分析結(jié)果來看,斷裂耳環(huán)的化學(xué)成分中鉬含量僅有 0.04%,明顯低于標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。

42CrMo鋼在工程中使用時(shí)通常是調(diào)質(zhì)態(tài)[3],在淬火后選擇不同的回火工藝,使得材料具有不同的力學(xué)性能以滿足不同的使用需求。作為加壓油缸耳環(huán),在使用過程除了受到拉壓載荷外,不可避免的要受到一些沖擊載荷,因此除了具備必需的強(qiáng)度外,還要求材料具有良好的韌性。然而,本文所觀察到的斷裂耳環(huán)的顯微組織由網(wǎng)狀分布的先共析鐵素體和珠光體組成,顯然未經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理。沖擊試驗(yàn)結(jié)果證明材料的沖擊吸收能量僅有4J,顯然無法在變載荷及快加載條件下正常工作。

3 結(jié)論

加壓油缸耳環(huán)的化學(xué)成分不合格,鉬含量明顯低于標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。材料未經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理,組織由網(wǎng)狀分布的先共析鐵素體和珠光體組成,沖擊韌性很低是導(dǎo)致耳環(huán)脆性快速失穩(wěn)斷裂的主要原因。

來源:《重型機(jī)械》2013年03期

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